做雙氰胺生產(chǎn)的都清楚,這東西從氰胺聚合到成品,提純分離是最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)——要是純度不夠,用作醫(yī)藥中間體時(shí)會(huì)影響藥效,當(dāng)化肥添加劑時(shí)效價(jià)不達(dá)標(biāo);要是收率低,每噸原料少出幾十公斤,一年下來賬年損失不小;遇上訂單集中的時(shí)候,傳統(tǒng)過濾法周期太長(zhǎng)根本趕不及。我們廠之前用板框過濾加沉淀池的老辦法,天天被這些問題折騰,直到換了離心分離機(jī),才算真正順了過來,周邊幾家同行的使用效果也都實(shí)實(shí)在在。
一、雙氰胺生產(chǎn)的老麻煩,傳統(tǒng)方法繞不開
1. 純度上不去,產(chǎn)品賣不上價(jià)
河北某化工廠生產(chǎn)雙氰胺,要求純度≥99.0%,但用板框過濾時(shí),溶液里的微量尿素、氰胺雜質(zhì)(2-5μm)根本除不掉,檢測(cè)純度總在98.5%左右徘徊。醫(yī)藥廠訂單接不了,只能當(dāng)普通化工原料賣,每噸少賺800元。更頭疼的是,雜質(zhì)多導(dǎo)致產(chǎn)品吸濕性強(qiáng),儲(chǔ)存時(shí)容易結(jié)塊,客戶投訴率居高不下。
2. 收率低,原料浪費(fèi)心疼
山西某化肥助劑廠每天加工10噸氰胺原料,理論上能產(chǎn)8.5噸雙氰胺,但實(shí)際只能出7.8噸,差的0.7噸全隨母液排走了。廠長(zhǎng)算過賬,按雙氰胺市場(chǎng)價(jià)1.2萬元/噸,一年下來至少少賺200多萬。后來取樣檢測(cè)母液,發(fā)現(xiàn)里面懸浮著大量10μm以下的雙氰胺微細(xì)晶體,沉淀池根本沉不下來。
3. 生產(chǎn)慢,旺季訂單接不住
山東一家廠接了個(gè)每月100噸的雙氰胺訂單,按傳統(tǒng)流程:聚合液靜置(6小時(shí))→板框過濾(4小時(shí))→洗滌(3小時(shí)),單批次要13小時(shí),每天最多產(chǎn)8噸,就算24小時(shí)連軸轉(zhuǎn)也完不成。想加設(shè)備又怕淡季閑置,只能眼睜睜看著部分訂單被同行搶走。
二、離心分離機(jī)怎么破局?看廠家的真實(shí)改變
1. 純度提上去,高端訂單能接了
河北的化工廠換了離心分離機(jī)(型號(hào)LW650)后,3600轉(zhuǎn)/分鐘的高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生強(qiáng)離心力,把溶液里的微細(xì)雜質(zhì)全甩了出來?,F(xiàn)在雙氰胺純度穩(wěn)定在99.3%-99.5%,達(dá)到醫(yī)藥級(jí)標(biāo)準(zhǔn),每噸多賣800元,光這一項(xiàng)一年就多賺30多萬。產(chǎn)品吸濕性也降了,客戶投訴率從20%降到了3%。
2. 收率提高,原料不浪費(fèi)了
山西的化肥助劑廠引入LW850型離心分離機(jī)后,通過調(diào)整轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速和差速,把母液里的雙氰胺晶體回收率從82%提到了97%。現(xiàn)在每天10噸原料能多產(chǎn)0.5噸雙氰胺,按一年300天算,多賺的錢不到3個(gè)月就收回了設(shè)備成本。
3. 生產(chǎn)提速,旺季訂單接得穩(wěn)
山東的廠家用離心分離機(jī)后,過濾和洗滌環(huán)節(jié)從7小時(shí)縮到1.5小時(shí),單批次總周期降到5小時(shí),每天能產(chǎn)12噸雙氰胺,100噸的月訂單輕松完成,還多接了20噸的加急單。設(shè)備不用頻繁換濾布,工人也不用兩班倒,人工成本降了30%。
三、雙氰胺生產(chǎn)選離心分離機(jī):按需求選,按規(guī)矩用
1. 按產(chǎn)能選機(jī)型,不花冤枉錢
? 小型廠(日產(chǎn)能≤10噸雙氰胺):選LW450型,每小時(shí)處理3-5噸聚合液,占地2.5平方米,適合間歇生產(chǎn);
? 中型廠(日產(chǎn)能10-30噸):選LW650型,處理量8-12噸/小時(shí),分離精度高,能穩(wěn)定供應(yīng)醫(yī)藥級(jí)訂單;
? 大型廠(日產(chǎn)能≥30噸):選LW850型,處理量15-20噸/小時(shí),配智能控制系統(tǒng),適合24小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)。
2. 關(guān)鍵參數(shù)調(diào)對(duì),效果差很多
| 參數(shù)類別 | 推薦范圍 | 作用說明 |
|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速 | 3200-3800轉(zhuǎn)/分鐘 | 轉(zhuǎn)速越高,微細(xì)雜質(zhì)分離越徹底 |
| 進(jìn)料溫度 | 40-50℃ | 降低溶液粘度,提升分離效率 |
| 差速控制 | 10-15轉(zhuǎn)/分鐘 | 控制晶體排出速度,減少母液夾帶 |
3. 日常維護(hù)做到位,設(shè)備少出問題
? 聚合液進(jìn)入設(shè)備前,先用80目篩網(wǎng)過濾,避免未反應(yīng)的顆粒雜質(zhì)劃傷轉(zhuǎn)鼓(某廠因過濾不徹底,轉(zhuǎn)鼓維修花了2萬元);
? 每次停機(jī)后,用熱水(50℃左右)沖洗轉(zhuǎn)鼓20分鐘,防止雙氰胺結(jié)晶殘留結(jié)塊;
? 每周檢查軸承溫度(正?!?5℃),每運(yùn)行1000小時(shí)更換高溫潤(rùn)滑脂,延長(zhǎng)設(shè)備壽命。
四、總結(jié):離心分離機(jī)讓雙氰胺生產(chǎn)更順了
對(duì)雙氰胺生產(chǎn)廠家來說,離心分離機(jī)不只是一臺(tái)設(shè)備,更是解決“純度低、收率少、生產(chǎn)慢”的關(guān)鍵。從同行的經(jīng)驗(yàn)看,它能讓雙氰胺純度提升1%-1.5%、收率增加8%-12%、生產(chǎn)效率提高60%以上,算下來一年多賺的錢遠(yuǎn)超設(shè)備投入。要是你也在為雙氰胺生產(chǎn)的這些問題頭疼,不妨試試離心分離機(jī)的實(shí)際效果。
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